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QC案例:降低車(chē)輛返修率(2015年第9期)

作者: 發(fā)布日期:2015-09-29
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高權 展正樓 劉德彪 /

 

上海市海博車(chē)輛修理有限公司高權技能大師工作室QC小組成立于2014年,由12名成員組成。

2013年,公司發(fā)現車(chē)輛返修率維持在1.3%,高權技能大師工作室作為公司的技術(shù)平臺,給自身提出更高的標準--車(chē)輛返修率減少到1%以下(行業(yè)標準為3%),把保障維修質(zhì)量作為重中之重。以此為方向,小組決定展開(kāi)QC活動(dòng)。

 

目標設定

小組對2013712月車(chē)輛返修率情況進(jìn)行統計:每月承修車(chē)輛5537輛,每月返修車(chē)輛數在69輛到84輛之間,返修率在1.2%1.5%之間,平均返修率在1.3%。車(chē)輛返修率最低為1.2%,離2014年公司質(zhì)量管理要求小于等于1%,有一定差距,為此小組決定設定目標:車(chē)輛返修率小于等于1%

 

目標可行性分析

小組針對2013712月車(chē)輛返修率高的情況進(jìn)行調查及分類(lèi)匯總:動(dòng)力總成返修車(chē)輛數為296輛,占67.42%;底盤(pán)故障返修車(chē)輛數為113輛,占25.74%;電氣返修車(chē)輛數為22輛,占5.01%;車(chē)身返修車(chē)輛數為8輛,占1.82%

從以上統計數據可以看出,動(dòng)力總成占問(wèn)題的67.42%,是導致車(chē)輛返修率高的主要問(wèn)題。

5537(車(chē)輛總數)×1%(車(chē)輛返修率)-27(底盤(pán)月最高返修數)-5(電氣月最高返修數)-2(車(chē)身月最高返修數)=21(理想動(dòng)力總成返修數)

所以若將動(dòng)力總成返修數每月控制在21輛以下,故車(chē)輛返修率≤1%是可以實(shí)現的。

 

原因分析、要因確認、制定對策

在明確了問(wèn)題癥結后,小組成員針對“動(dòng)力總成返修高”開(kāi)展頭腦風(fēng)暴,進(jìn)行原因分析,發(fā)現?要原因是發(fā)動(dòng)機機械系統故障、電子控制系統故障、冷卻系統故障引起車(chē)輛返修。從以上三個(gè)故障系統里找出末端因素分別為:(1)水流溫度低;(2)散熱片有異物;(3)水泵葉輪脫落;(4)冷卻液泄漏;(5)油箱內部溫度高;(6)高壓分火線(xiàn)阻值大;(7)噴油嘴電阻高;(8)管路漏氣。

為了分析8條末端因素對“動(dòng)力總成返修高”的影響,QC小組特地在維修車(chē)間進(jìn)行現場(chǎng)測試。小組制定了要因確認工作計劃,在現場(chǎng)測試中對各末端因素逐一確認。

要因確認一,油箱內部溫度高。小組成員統計了2014225日~27日間20輛返修車(chē)輛的油箱內部溫度。根據車(chē)輛維修質(zhì)量標準要求,燃油溫度應小于等于環(huán)境溫度+10℃。統計結果發(fā)現,有13輛車(chē)的油箱內溫度超過(guò)了標準的要求。所以是要因。

要因確認二,管路漏氣。由于進(jìn)氣管路的真空壓力為負壓,漏氣會(huì )造成進(jìn)氣壓力過(guò)大。小組成員在2014221日~23日,檢查了20輛返修車(chē)輛的管路進(jìn)氣壓力。經(jīng)檢查,有7輛車(chē)的進(jìn)氣壓力超過(guò)了標準要求的350mbar370mbar之間,進(jìn)氣壓力最大為430mbar。所以為要因。

其余末端因素水流溫度低、散熱片有異物、水泵葉輪脫落、冷卻液泄漏、高壓分火線(xiàn)阻值大、噴油嘴電阻高經(jīng)檢查都為非要因。

針對這2大要因,QC小組采用方案優(yōu)選的方式,分別從操作性、經(jīng)濟性、安全性、有效性角度進(jìn)行評估,最終分別確定最優(yōu)方案為:采用隔熱板方法、采用機濾鎖緊蓋方法。QC小組對選定的方案進(jìn)行了對策實(shí)施的討論,最終確定了對策實(shí)施計劃表。

 

對策實(shí)施

對策實(shí)施一:采用隔熱板方法

1.隔熱板設計。當車(chē)輛行駛一定公里數后,排氣管的溫度超過(guò)300℃,由于排氣管離油箱正前端距離較近,排氣管揮發(fā)出來(lái)的熱量直接影響到油箱溫度。為了阻止排氣管的溫度影響到油箱,在油箱的正前端排氣管加裝隔熱板:當隔熱板厚度小于0.7mm時(shí)容易變形,大于0.7mm時(shí)難以制作,所以選擇厚度為0.7mm;油箱正前端排氣管長(cháng)度為32cm,直徑為6cm,設計的隔熱板為了能包住排氣管,所以隔熱板長(cháng)度為34cm,寬度為11cm,固定在油箱正前端排氣管上;距離隔熱板兩端處設計凹槽,凹槽直徑為6cm,凹槽寬度為2cm,用于安裝夾箍,使隔熱板固定牢靠。

2.隔熱板制作。為了制作出和排氣管同樣弧度的隔熱板,選用一根廢舊的排氣管,然后把好的隔熱板放在排氣管上,敲成和排氣管一樣的弧度。

3.安裝隔熱板。為了使隔熱板安裝牢靠,用直徑為6cm的鐵夾箍,由于夾箍具有彈性,所以用螺栓固定在油箱正前端排氣管處,將螺栓擰緊。

驗證效果:

小組成員對?批次存在排氣管離油箱正前端距離較近的車(chē)都加裝了隔熱板,并于510日、20日、30日對其中60輛車(chē)進(jìn)行測試,將車(chē)輛行駛50公里,測量油箱溫度:燃油溫度在17℃~25℃之間,符合標準要求,達到了對策目標。

對策實(shí)施二:采用機濾鎖緊蓋方法

1.拆除曲軸箱通風(fēng)管。第一步:拆下電瓶負極線(xiàn)、機油尺套管、進(jìn)氣軟管、發(fā)電機;第二步:拆下廢氣通風(fēng)管三通連接頭、卡簧和固定螺栓;第三步:拆除曲軸箱通風(fēng)管。

2.安裝機濾鎖緊蓋。清潔機濾座,安裝機濾鎖緊蓋和密封圈(安裝時(shí),需要注意在密封圈上涂上黃油)。

3.安裝廢氣管。用普桑廢氣管,長(cháng)端剪去4cm,短的一端剪去2cm,安裝在氣門(mén)室蓋廢氣口和通風(fēng)閥門(mén)連接。

驗證效果:

512日、22日、31日小組成員分別對60輛車(chē)采用機濾鎖緊蓋的車(chē)輛進(jìn)行測試,使發(fā)動(dòng)機水溫達到攝氏90度以上,氧傳感器工作,對進(jìn)氣壓力進(jìn)行測量:進(jìn)氣壓力值最高為370mbar,最低為350mbar,符合標準要求,達到對策目標。

 

效果檢查

小組對201435月實(shí)施期、611月鞏固期車(chē)輛返修率情況進(jìn)行檢查,實(shí)施期車(chē)輛返修率達為0.54%,鞏固期車(chē)輛返修率最高為0.72%,達到活動(dòng)預期目標:車(chē)輛返修率≤1%

 

(作者單位:上海海博車(chē)輛修理有限公司)

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